探究脫硫系統(tǒng)熱工測量中磁翻板液位計常見的問題
返回列表發(fā)布日期:2020-01-08 16:31:12 |
〔摘 要〕 從某發(fā)電廠脫硫系統(tǒng)投入運行的實際情況,針對熱工測量經(jīng)常出現(xiàn)的問題進行了分析和探討,并提出了地坑液位計改進、密度計更換、CEMS 探頭改造及反吹系統(tǒng)改造,改造效果良好,解決了電廠的實際問題,具有一定的參考價值。
引言
目前,我國很多城市空氣污染嚴(yán)重,特別是SO2 污染。以煤炭為主的能源消耗結(jié)構(gòu)是引起我國 SO2 污染的最重要原因,這決定了我國空氣污染控制的重點是控制燃煤排放的 SO2,即控制火電廠 SO2 排放量。國電雙遼發(fā)電有限公司脫硫系統(tǒng)自 2011 年投運以來,熱工測量方面出現(xiàn)安裝問題、設(shè)計問題、設(shè)備問題等問題,影響到了液位、密度及煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) (continuous emissionmonitoring system,CEMS?) 等參數(shù)的測量,影響自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的正常工作。
1 地坑液位計改造
1.1 地坑液位計工作流程
該公司采用石灰石濕法煙氣脫硫,在吸收塔內(nèi)完成主要化學(xué)反應(yīng),吸收塔地坑收集各類沖洗設(shè)備的沖洗水及漿液,避免漿液的浪費,節(jié)約成本。如果地坑液位監(jiān)視不到位,就有可能發(fā)生地坑溢流,影響環(huán)境且造成石灰石漿液浪費。因此,地坑液位的正確監(jiān)視就顯得尤為重要。
針對地坑液位頻繁故障的缺陷,班組集中組織骨干實地檢查,排除了環(huán)境振動大及超聲波液位計質(zhì)量的原因,最終確認(rèn)為環(huán)境濕度大和測量孔徑過小是故障原因,最終采取了升高液位計并擴孔的改造方式。
1.2 原地抗液位變送器安裝方式
如圖 1 所示,原地抗液位變送器蓋板是密封的,上面焊接柱狀筒,通過法蘭與超聲波液位計連接。由于蓋板封閉,地坑里的熱水會在探頭上形成水汽;孔徑過小,小于聲波檢測的要求角度,從而造成測量結(jié)果不準(zhǔn)確,影響泵坑液位自動調(diào)節(jié),無法正常投入。
1.3 改造措施
如圖 2 所示,拆除柱狀筒并在蓋板上擴孔,在蓋板上安裝固定支架,將法蘭嵌入支架內(nèi),支架不封閉采取開放式,探頭距離蓋板上的孔洞留有30?cm 的距離,保證水汽能夠及時溢出,避免在探頭上積聚,從而保證了液位測量的準(zhǔn)確性。
2 密度計更換
2.1 改造原因
該公司脫硫系統(tǒng)采用石灰石—石膏濕法脫硫工藝,經(jīng)過近 2 年的運行觀察分析,吸收塔 pH 計和密度計均安裝在工藝樓的 3 樓,要想 pH 計和密度計能夠正常工作,石膏排出泵、旋流站、濾液地坑泵、溢流箱、溢流泵等設(shè)備都要連續(xù)運行,在吸收塔不需要排石膏的時候,這些設(shè)備也無法停下來,造成廠用電的大量浪費和設(shè)備磨損。
原密度計采用振動式音叉密度計,振動元件類似于兩齒的音叉,叉體因位于齒根的一個壓電晶體而產(chǎn)生振動,振動的頻率通過另一個壓電晶體檢測出來,通過移相和放大電路,叉體被穩(wěn)定在自然諧振頻率上。當(dāng)液體流經(jīng)叉體時,振動發(fā)生改變,引起諧振頻率變化,從而通過電子處理單元計算出密度值。
該款密度計用于測量易結(jié)垢介質(zhì)時,由于沒有在線清洗功能,時間久了,介質(zhì)附在音叉上造成測量不準(zhǔn)確。該公司采用原密度計,其實際使用效果不好,測量偏差較大,無法準(zhǔn)確測量出漿液密度,給運行調(diào)整帶來了困難。
2.2 改造方案
2.2.1??設(shè)備移位
將工藝樓 3 樓的 pH 計和密度計的位置移到石膏排出泵間。把吸收塔的漿液直接引入測量平臺,利用吸收塔的靜壓漿液自流進行測量,缺點是測量平臺出口容易結(jié)垢,影響測量效果。為了減少結(jié)垢堵塞,在測量平臺前加裝 1 臺小型漿液泵,進行強制循環(huán)。
2.2.2??密度計的選擇
常用的密度計有核子密度計、差壓式密度計和科氏力質(zhì)量流量計。
2.2.2.1??核子密度計
核子密度計內(nèi)設(shè)有放射性同位素輻射源,其放射性輻射 (例如 γ 射線 ) 在透過被測樣品 (一定厚度 ) 后,被射線檢測器所接收,樣品對射線的吸收量與該樣品的密度有關(guān),而射線檢測器的信號則與該吸收量有關(guān),可反映出樣品的密度。
該產(chǎn)品優(yōu)點是測量精度高、響應(yīng)速度快、非接觸式測量、使用壽命長。該產(chǎn)品缺點是由于采用同位素放射源,要有放射性物質(zhì)使用證,使用受限制;對周圍環(huán)境造成放射性污染,對人員造成放射性輻射傷害;設(shè)備及人員必須滿足衛(wèi)生局放射源使用監(jiān)管要求;取樣管內(nèi)壁結(jié)垢影響測量精度。鑒于核子密度計的后期維護手續(xù)非常麻煩,本次改造不采用此種密度計。
2.2.2.2??差壓式密度計
差壓式密度計在罐體底部位置附近,選擇上下兩處固定高度,分別開孔,然后上下分別安裝雙法蘭隔膜式壓力變送器。通過計算固定高度液柱靜壓,利用公式:ΔP=ρgh,即可計算出密度。
該密度計的優(yōu)點是價格便宜、耐磨耐腐蝕、安裝維護方便;缺點是測量精度不高、偏差較大。吸收塔漿液循環(huán)泵和吸收塔攪拌器的運行,對吸收塔液位產(chǎn)生波動,對液位測量準(zhǔn)確有一定的影響;氧化風(fēng)強制鼓入吸收塔,也會對液位造成影響。
要達(dá)到較高的測量精度,需要盡可能的提高差壓高度,同時差壓必須保持穩(wěn)定,在脫硫系統(tǒng)中很難做到。由于在吸收塔壁上開孔,長期運行,取樣孔容易結(jié)垢,影響測量。
2.2.2.3 科氏力質(zhì)量流量計
科氏力質(zhì)量流量計是一種利用液體在振動管中流動而產(chǎn)生與質(zhì)量流量成正比的科里奧利力的原理來直接測量質(zhì)量流量的儀表。
科氏力質(zhì)量流量計的優(yōu)點是安裝和維護非常方便、測量精度高;缺點是由于直接與測量漿液接觸,流量計易磨損、易腐蝕,需要采用合金材料,價格相對較貴,長期運行后測量結(jié)果會有偏差,需定期校準(zhǔn)。
由于流量計內(nèi)部有振動管,使用要求通過流量計的流量在規(guī)定的范圍內(nèi),流量過小,會引起管路堵塞,測量終止;流量過大,會加快流量計磨損,引起測量管機械結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,流量計很快損壞,壽命很短。
對以上密度計的分析對比,并借鑒其他電廠的經(jīng)驗,將振動式音叉密度計改為質(zhì)量流量計。改造完成后,經(jīng)過一段時間的運行觀察,發(fā)現(xiàn)實際效果良好。
3 CEMS 探頭改造
3.1 CEMS 探頭安裝位置問題
該公司脫硫系統(tǒng)采用濕法脫硫,是后續(xù)的改造工程。由于空間限制,脫硫塔至煙囪的距離非常短,造成煙氣取樣段濕度較大。煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)采用抽取法,原 CEMS 采樣探頭水平安裝,由于煙道濕度較大,采樣探頭一直工作濕度較大的煙氣環(huán)境下,其濾芯經(jīng)常處于水飽和狀態(tài),導(dǎo)致氣體分析儀測量二氧化硫濃度出現(xiàn)誤差,逐漸變小甚至衰減為零。
3.2 改造后的探頭位置
改造后,將原采樣探頭的采樣點上移,移動到煙道的頂部。將原來從煙道側(cè)面插入煙道的探頭,改為從煙道頂部自上而下插入。這樣既能保證探頭的穩(wěn)固性,又能保證取樣管路的積水能夠及時排出,減少煙道中水分的干擾,能有效保證煙氣中污染物測量的準(zhǔn)確性。
4 反吹系統(tǒng)改造
4.1 反吹風(fēng)機故障原因分析
濕法脫硫工藝中,由于煙氣流經(jīng)原煙道、吸收塔、凈煙道、擋板門等阻力設(shè)備,需要增壓風(fēng)機來克服整個脫硫系統(tǒng)設(shè)備的阻力。該公司進行脫硫改造時,系統(tǒng)未安裝煙氣換熱器,也未增加增壓風(fēng)機。CEMS 的顆粒物監(jiān)測探頭直接深入煙道內(nèi)部,測量筒內(nèi)部元件依靠反吹空氣的吹掃來維持正常運行。脫硫系統(tǒng)投入后,原凈煙氣壓力大于反吹空氣壓力,進入測量管路,致使測量管路腐蝕嚴(yán)重,3,4 號塔的 2 臺反吹風(fēng)機全部損壞。
4.2 分析儀故障原因分析
該公司的煙氣分析儀來自西克麥哈克 ( 北京 )儀器有限公司 SMC-S710,采樣煙氣需經(jīng)過加熱、過濾、冷凝后進入分析儀,脫硫系統(tǒng)投入運行半年后發(fā)現(xiàn)分析儀污染,檢查發(fā)現(xiàn)采樣管路積油、積液,經(jīng)過檢查分析,得出以下結(jié)論:
(1) 由于壓縮空氣含油,系統(tǒng)反吹時油氣進入取樣管路;
(2) 煙氣中水汽過大,超過濾芯承載能力。
4.3 采取措施
(1) 反吹風(fēng)機出口風(fēng)壓約為 16?kPa。經(jīng)過測量,系統(tǒng)正壓時能達(dá)到 25?kPa,且上下波動。經(jīng)過技術(shù)研究確定,敷設(shè)壓縮空氣管路,壓縮空氣減壓后進入取樣探頭吹掃,取得了良好效果。
(2) 鍋爐分場在空壓機出口加裝空氣過濾干燥器進行 1 級過濾,熱工人員在取樣管路串聯(lián) 1 套過濾裝置用來精過濾。反吹系統(tǒng)改造完成后,采樣煙氣合格,系統(tǒng)未發(fā)生腐蝕、污染事件。
總之,脫硫系統(tǒng)由于測量對象的特殊,許多常規(guī)的測量方法不能夠正常使用,需要采用新的測量設(shè)備和測量技術(shù),以滿足脫硫系統(tǒng)熱工測量的實際需求。
引言
目前,我國很多城市空氣污染嚴(yán)重,特別是SO2 污染。以煤炭為主的能源消耗結(jié)構(gòu)是引起我國 SO2 污染的最重要原因,這決定了我國空氣污染控制的重點是控制燃煤排放的 SO2,即控制火電廠 SO2 排放量。國電雙遼發(fā)電有限公司脫硫系統(tǒng)自 2011 年投運以來,熱工測量方面出現(xiàn)安裝問題、設(shè)計問題、設(shè)備問題等問題,影響到了液位、密度及煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) (continuous emissionmonitoring system,CEMS?) 等參數(shù)的測量,影響自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的正常工作。
1 地坑液位計改造
1.1 地坑液位計工作流程
該公司采用石灰石濕法煙氣脫硫,在吸收塔內(nèi)完成主要化學(xué)反應(yīng),吸收塔地坑收集各類沖洗設(shè)備的沖洗水及漿液,避免漿液的浪費,節(jié)約成本。如果地坑液位監(jiān)視不到位,就有可能發(fā)生地坑溢流,影響環(huán)境且造成石灰石漿液浪費。因此,地坑液位的正確監(jiān)視就顯得尤為重要。
針對地坑液位頻繁故障的缺陷,班組集中組織骨干實地檢查,排除了環(huán)境振動大及超聲波液位計質(zhì)量的原因,最終確認(rèn)為環(huán)境濕度大和測量孔徑過小是故障原因,最終采取了升高液位計并擴孔的改造方式。
1.2 原地抗液位變送器安裝方式
如圖 1 所示,原地抗液位變送器蓋板是密封的,上面焊接柱狀筒,通過法蘭與超聲波液位計連接。由于蓋板封閉,地坑里的熱水會在探頭上形成水汽;孔徑過小,小于聲波檢測的要求角度,從而造成測量結(jié)果不準(zhǔn)確,影響泵坑液位自動調(diào)節(jié),無法正常投入。
1.3 改造措施
如圖 2 所示,拆除柱狀筒并在蓋板上擴孔,在蓋板上安裝固定支架,將法蘭嵌入支架內(nèi),支架不封閉采取開放式,探頭距離蓋板上的孔洞留有30?cm 的距離,保證水汽能夠及時溢出,避免在探頭上積聚,從而保證了液位測量的準(zhǔn)確性。
2 密度計更換
2.1 改造原因
該公司脫硫系統(tǒng)采用石灰石—石膏濕法脫硫工藝,經(jīng)過近 2 年的運行觀察分析,吸收塔 pH 計和密度計均安裝在工藝樓的 3 樓,要想 pH 計和密度計能夠正常工作,石膏排出泵、旋流站、濾液地坑泵、溢流箱、溢流泵等設(shè)備都要連續(xù)運行,在吸收塔不需要排石膏的時候,這些設(shè)備也無法停下來,造成廠用電的大量浪費和設(shè)備磨損。
原密度計采用振動式音叉密度計,振動元件類似于兩齒的音叉,叉體因位于齒根的一個壓電晶體而產(chǎn)生振動,振動的頻率通過另一個壓電晶體檢測出來,通過移相和放大電路,叉體被穩(wěn)定在自然諧振頻率上。當(dāng)液體流經(jīng)叉體時,振動發(fā)生改變,引起諧振頻率變化,從而通過電子處理單元計算出密度值。
該款密度計用于測量易結(jié)垢介質(zhì)時,由于沒有在線清洗功能,時間久了,介質(zhì)附在音叉上造成測量不準(zhǔn)確。該公司采用原密度計,其實際使用效果不好,測量偏差較大,無法準(zhǔn)確測量出漿液密度,給運行調(diào)整帶來了困難。
2.2 改造方案
2.2.1??設(shè)備移位
將工藝樓 3 樓的 pH 計和密度計的位置移到石膏排出泵間。把吸收塔的漿液直接引入測量平臺,利用吸收塔的靜壓漿液自流進行測量,缺點是測量平臺出口容易結(jié)垢,影響測量效果。為了減少結(jié)垢堵塞,在測量平臺前加裝 1 臺小型漿液泵,進行強制循環(huán)。
2.2.2??密度計的選擇
常用的密度計有核子密度計、差壓式密度計和科氏力質(zhì)量流量計。
2.2.2.1??核子密度計
核子密度計內(nèi)設(shè)有放射性同位素輻射源,其放射性輻射 (例如 γ 射線 ) 在透過被測樣品 (一定厚度 ) 后,被射線檢測器所接收,樣品對射線的吸收量與該樣品的密度有關(guān),而射線檢測器的信號則與該吸收量有關(guān),可反映出樣品的密度。
該產(chǎn)品優(yōu)點是測量精度高、響應(yīng)速度快、非接觸式測量、使用壽命長。該產(chǎn)品缺點是由于采用同位素放射源,要有放射性物質(zhì)使用證,使用受限制;對周圍環(huán)境造成放射性污染,對人員造成放射性輻射傷害;設(shè)備及人員必須滿足衛(wèi)生局放射源使用監(jiān)管要求;取樣管內(nèi)壁結(jié)垢影響測量精度。鑒于核子密度計的后期維護手續(xù)非常麻煩,本次改造不采用此種密度計。
2.2.2.2??差壓式密度計
差壓式密度計在罐體底部位置附近,選擇上下兩處固定高度,分別開孔,然后上下分別安裝雙法蘭隔膜式壓力變送器。通過計算固定高度液柱靜壓,利用公式:ΔP=ρgh,即可計算出密度。
該密度計的優(yōu)點是價格便宜、耐磨耐腐蝕、安裝維護方便;缺點是測量精度不高、偏差較大。吸收塔漿液循環(huán)泵和吸收塔攪拌器的運行,對吸收塔液位產(chǎn)生波動,對液位測量準(zhǔn)確有一定的影響;氧化風(fēng)強制鼓入吸收塔,也會對液位造成影響。
要達(dá)到較高的測量精度,需要盡可能的提高差壓高度,同時差壓必須保持穩(wěn)定,在脫硫系統(tǒng)中很難做到。由于在吸收塔壁上開孔,長期運行,取樣孔容易結(jié)垢,影響測量。
2.2.2.3 科氏力質(zhì)量流量計
科氏力質(zhì)量流量計是一種利用液體在振動管中流動而產(chǎn)生與質(zhì)量流量成正比的科里奧利力的原理來直接測量質(zhì)量流量的儀表。
科氏力質(zhì)量流量計的優(yōu)點是安裝和維護非常方便、測量精度高;缺點是由于直接與測量漿液接觸,流量計易磨損、易腐蝕,需要采用合金材料,價格相對較貴,長期運行后測量結(jié)果會有偏差,需定期校準(zhǔn)。
由于流量計內(nèi)部有振動管,使用要求通過流量計的流量在規(guī)定的范圍內(nèi),流量過小,會引起管路堵塞,測量終止;流量過大,會加快流量計磨損,引起測量管機械結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,流量計很快損壞,壽命很短。
對以上密度計的分析對比,并借鑒其他電廠的經(jīng)驗,將振動式音叉密度計改為質(zhì)量流量計。改造完成后,經(jīng)過一段時間的運行觀察,發(fā)現(xiàn)實際效果良好。
3 CEMS 探頭改造
3.1 CEMS 探頭安裝位置問題
該公司脫硫系統(tǒng)采用濕法脫硫,是后續(xù)的改造工程。由于空間限制,脫硫塔至煙囪的距離非常短,造成煙氣取樣段濕度較大。煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)采用抽取法,原 CEMS 采樣探頭水平安裝,由于煙道濕度較大,采樣探頭一直工作濕度較大的煙氣環(huán)境下,其濾芯經(jīng)常處于水飽和狀態(tài),導(dǎo)致氣體分析儀測量二氧化硫濃度出現(xiàn)誤差,逐漸變小甚至衰減為零。
3.2 改造后的探頭位置
改造后,將原采樣探頭的采樣點上移,移動到煙道的頂部。將原來從煙道側(cè)面插入煙道的探頭,改為從煙道頂部自上而下插入。這樣既能保證探頭的穩(wěn)固性,又能保證取樣管路的積水能夠及時排出,減少煙道中水分的干擾,能有效保證煙氣中污染物測量的準(zhǔn)確性。
4 反吹系統(tǒng)改造
4.1 反吹風(fēng)機故障原因分析
濕法脫硫工藝中,由于煙氣流經(jīng)原煙道、吸收塔、凈煙道、擋板門等阻力設(shè)備,需要增壓風(fēng)機來克服整個脫硫系統(tǒng)設(shè)備的阻力。該公司進行脫硫改造時,系統(tǒng)未安裝煙氣換熱器,也未增加增壓風(fēng)機。CEMS 的顆粒物監(jiān)測探頭直接深入煙道內(nèi)部,測量筒內(nèi)部元件依靠反吹空氣的吹掃來維持正常運行。脫硫系統(tǒng)投入后,原凈煙氣壓力大于反吹空氣壓力,進入測量管路,致使測量管路腐蝕嚴(yán)重,3,4 號塔的 2 臺反吹風(fēng)機全部損壞。
4.2 分析儀故障原因分析
該公司的煙氣分析儀來自西克麥哈克 ( 北京 )儀器有限公司 SMC-S710,采樣煙氣需經(jīng)過加熱、過濾、冷凝后進入分析儀,脫硫系統(tǒng)投入運行半年后發(fā)現(xiàn)分析儀污染,檢查發(fā)現(xiàn)采樣管路積油、積液,經(jīng)過檢查分析,得出以下結(jié)論:
(1) 由于壓縮空氣含油,系統(tǒng)反吹時油氣進入取樣管路;
(2) 煙氣中水汽過大,超過濾芯承載能力。
4.3 采取措施
(1) 反吹風(fēng)機出口風(fēng)壓約為 16?kPa。經(jīng)過測量,系統(tǒng)正壓時能達(dá)到 25?kPa,且上下波動。經(jīng)過技術(shù)研究確定,敷設(shè)壓縮空氣管路,壓縮空氣減壓后進入取樣探頭吹掃,取得了良好效果。
(2) 鍋爐分場在空壓機出口加裝空氣過濾干燥器進行 1 級過濾,熱工人員在取樣管路串聯(lián) 1 套過濾裝置用來精過濾。反吹系統(tǒng)改造完成后,采樣煙氣合格,系統(tǒng)未發(fā)生腐蝕、污染事件。
總之,脫硫系統(tǒng)由于測量對象的特殊,許多常規(guī)的測量方法不能夠正常使用,需要采用新的測量設(shè)備和測量技術(shù),以滿足脫硫系統(tǒng)熱工測量的實際需求。
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